在揚塑群的注塑技術管理聊天中,有一伙計說,他廠有一套模試模,本廠人員調了兩天未好,模房從外面請人過來調,也調了一天,未好,600多個廢品,用了1.1噸料。
小編覺得有些好笑,注塑行業到了今時竟然還有這種怪事出現!只能說行業距離國際先進水平還有很大的差距。我不禁想起20年前,我在東莞長安一間48臺機的注塑廠工作時的一件事。
當時,小編剛入廠不久,任注塑主管,模房經理也剛入廠不久,是個55歲的老頭。一天,有一套850T機的模具要試模,電器后殼,PP黑色阻燃料。
試模組長早上9點裝好模開始調機,調到下午16點了,看試模的客戶品管員仍未簽板。他氣乎乎地找我說:模具不行,那個新來的模房經理,老說是調機問題,叫我慢慢調。已調了200個廢品了,12包料不見了,還調?老大你去幫我試下。
這是一個PP黑色阻燃料后殼,因有氣紋,流痕,客戶拒簽板。
因我剛入廠不久,說不了什么話。但那時的我,常常在現場調機,對自己的注塑現場調機技術極度自信的。
三五啤搞掂!這句話就是當年囂張的,年輕不懂事的揚塑講的。
我先打了5啤走水板,又調了幾啤射速快速,慢速,打得很飽的參數,認真觀察膠件后,對模具經理和客戶品管說:這模具需改下,才能達到品質要求的。
我同時說出我的改善方案:
1,入水阻流,讓下面的入水和右邊的入水先走膠,延遲左邊入水,最好改成延時器入水。
2,氣紋處后模的斜頂重新配模,斜頂與模仁要配合密封好,不要讓氣體從那里排出,形成氣流,讓膠件表面產出氣紋。
3,重新設計排氣位置,把排氣開在右邊格柵處多些,讓現在有流痕的左面氣流減少減慢。
但模房經理依仗自己是經理,看我又剛入廠不久,哇哇大叫,說我不會調機,盡調缺膠的和有披鋒的。還馬上打電話叫他以前認識的一個試模師傅過來調機。
當時我想:這根本就是一個不了解注塑現場的模房經理,你從外面叫人過來調機,新環境,又不熟你的機臺性能,輔助設備性能,連粘模了找個火槍來燒也會慢很多的。他能調好,也有限了。
沒辦法,當時他是經理,我是主管,又剛入廠不久,講了,他反而說我不會調機,只好陪在旁邊看他折騰。外面請來的師傅一直調到晚上12點,客戶品管要回去了,勉強簽個限度接收板,并要求后續改善。
開機生產了,模具經理洋洋得意地對我與試模組長說:你們都不開調機的。
我看著約800個廢品,又望看現在生產機臺的良率,10個丟5個,沖著模房經理說了句:你會調,你來管注塑啰。
第二天剛上班不久,料房組長就跑來對我說,啤后殼的PP阻然沒料了。3.5噸的料,產品單重1500克,試模預備了300公斤,本來要啤2000個貨的,現只生產了778個就沒料了。
我一聽,有些火,便說:我管不了,模房那老頭搞的。
十分鐘后,老板打電話給我,叫我去他辦公室,問我為什么?(那廠沒注塑經理的,老板做注塑出身的,他就是注塑經理)
我把昨天的試模,生產狀況說了一遍。同時把改善模具的方案也講了出來:
1,入水阻流,讓下面的入水和右邊的入水先走膠,延遲左邊入水,最好改成延時器入水。
2,氣紋處后模的斜頂重新配模,不要讓氣體從那里排出,形成氣流,讓膠件表面產出氣紋。
3,重新設計排氣位置,把排氣開在右邊格柵處多些,讓現在有流痕的左面氣流減少減慢。
4,整好模具后,前模需接90模溫再調機。
老板聽了,說:那你認為這樣可以改善,你為什么不阻止虧損生產呢?你的地盤你做主嘛。
現在需要補料2噸,24000元,你們出嗎?
這臺機一天的機臺加工費共8000元,去那要?工廠損失不起啊。
一天后,公司發出了個處罰通知:
1,模房經理工作管理不當,扣績效2000元。
2,注塑主管我和試模組長各扣績效200元。
3,模房從當月經營額中扣款20000元,買損耗的材料。
4,注塑從當月經營額中扣款4000元,買損耗的材料。
(這間廠的各個部門是分開獨立核算的,從部門經營額中扣款,會影響年底部門利潤,即部門年終獎就少了) |
(講到這里,模塑的伙伴們,你們的注塑職業生涯調機損耗原料過多時,有過自己掏錢買料嗎?歡迎在文尾評論區討論。) |
兩天后,我去模房時,發現這套模具完全按我的意思改,并做成延時器入膠。
五天后,模具上機生產,我都沒去看,試模組長與現場領班,上模1.5小時,調機20分鐘搞掂。那個美女品質員眼晴對我冒星星,直夸我厲害。
兩個星期后,工模經理突然因私事離職了,公司也一直沒有再招模房經理。
三個月后,我過了試用期,公司安排我統管注塑生產與模房,后勤等部門。直到后來我在長安烏沙大潤發傍邊自己創業了才離開這間廠。